產(chǎn)品詳情
鐵碳內(nèi)電解柱運行一段時間后,鐵屑易結(jié)塊,出現(xiàn)溝流等現(xiàn)象,大大影響了處理效果。目前吳全義等采用鐵屑高頻結(jié)孔技術(shù)可有效防止鐵屑結(jié)塊現(xiàn)象的發(fā)生,但此技術(shù)有待進一步的研究和完善。
采用鐵、炭流化床反應(yīng)器對染料廢水進行預(yù)處理,克服了固定床鐵炭反應(yīng)器表面易鈍化、填料易結(jié)塊及運行效果隨運行時間的延長而逐步降低的不足。
在對反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)作適當調(diào)整后,可以方便地將傳統(tǒng)的固定床工藝改造為流化床工藝。這樣,不僅可提高預(yù)處理效果,而且大大方便了設(shè)施操作和運行管理。
3)關(guān)于鐵床出水“返色”問題
一些染料廢水經(jīng)鐵床脫色后,在較短時間內(nèi)出現(xiàn)顏色逐漸加深的現(xiàn)象。關(guān)于這種“返色”現(xiàn)象的原因,普遍認同的觀點是:鐵床填料和廢水反應(yīng),破壞了染料分子的發(fā)色或助色基團,但染料分子只是轉(zhuǎn)變成了無色的小分子有機物,仍舊存在于廢水中,這些小分子有機物具有一定的逆反應(yīng)趨勢。但通過實驗作者發(fā)現(xiàn),對于一些類型的染料廢水,當中和沉降pH值為8-8 . 5時,這種“返色”現(xiàn)象除表現(xiàn)在廢水顏色逐漸加深外,廢水還會逐漸變渾濁,較長時間靜置后,會出現(xiàn)少量較深顏色的沉淀物。經(jīng)分析,此為Fe (OH)3沉淀。這種現(xiàn)象很容易解釋:Fe2+被氧化成了Fe3+,而它們的水解產(chǎn)物Fe(OH )2和Fe(OH ) 3的溶度積常數(shù)相差1021倍以上。
基于以上分析,作者認為,Fe2+末完全去除會在一定程度上加劇這種“返色”現(xiàn)象。因此,解決鐵床出水“返色”問題,除應(yīng)考慮在后續(xù)處理工藝中徹底脫除發(fā)色母體外,還應(yīng)在中和沉降時調(diào)節(jié)pH值至9以上,使Fe2+完全沉淀或加人適當?shù)难趸瘎?span>(如O2、H2O2和O3等)使Fe2+迅速被氧化成Fe3+后以Fe (0H)3膠體形式析出。
4)鐵碳法通常是在酸性條件下進行的,但酸性條件下,溶出的鐵屑量大,加堿中和時產(chǎn)生的沉淀物多,增加了脫水工序的負擔,而且廢渣的處理也成了問題。目前一般將廢渣送至煉鐵廠處置或摻合制作建筑材料。