產(chǎn)品詳情
掛籃施工中的幾個(gè)問題
(1)要確?;炷翝仓r(shí)主桁前支座材料強(qiáng)度滿足受力要求,并因此支點(diǎn)反力較大,必要時(shí) 須對(duì)主桁片進(jìn)行加固,防止出現(xiàn)壓桿破壞。
(2)外側(cè)模底部與底模接觸處設(shè)置必要的橫向剛撐,確保底角不漏漿,影響外觀。 (3)設(shè)置必要的腹板拉桿數(shù)量,防止出現(xiàn)面板變形,影響質(zhì)量。
(4)掛籃懸澆至7#塊結(jié)束時(shí),由于鋼絞線較長,且預(yù)埋波紋管采用內(nèi)接白鐵皮管接頭,使索道 孔內(nèi)徑減小,人工穿束困難。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)研究,決定采用卷揚(yáng)機(jī)牽引的施工工藝:先穿一根8 鋼筋,出孔處連接卷揚(yáng)機(jī)鋼絲繩,將懸澆束12根鋼絞線(板束為19根)于索道進(jìn)口處整體焊接 在鋼筋上,注意焊接時(shí)要盡量使鋼絞線排列成圓形截面,然后直接用卷揚(yáng)機(jī)牽引。施工結(jié)果 表明,此工藝不僅節(jié)省人力,且大大縮短穿束時(shí)間,索道接頭鐵皮管有時(shí)亦能被強(qiáng)行拉出,平均每道穿束時(shí)間為30min。
(5)由于梁體懸臂較長,根據(jù)施工實(shí)踐,側(cè)模骨架片采用10號(hào)槽鋼加工易產(chǎn)生彎曲、扭曲變 形,后用14號(hào)槽鋼加固,將原骨架片兩支腿改為三支腿,效果良好。(6)掛籃在走行時(shí)出現(xiàn)主桁尾端橫向彎曲達(dá)30cm,有安全事故隱患。經(jīng)分析原因有二:一是 因三路貝雷底面不在同一水平面上,主桁有傾斜現(xiàn)象,置于主桁的后配重產(chǎn)生水平分力;二是主桁后支點(diǎn)偏前,配重位置下無支點(diǎn),側(cè)向分力無法消除,最終導(dǎo)致端貝雷出現(xiàn)橫向彎曲 。根據(jù)上述原因,將主桁后支點(diǎn)移于配重位置下,同時(shí)調(diào)整使每組桁片貝雷底標(biāo)高相同,行走時(shí)隨時(shí)注意觀察、調(diào)整,處理效果良好。
箱梁撓度控制
箱梁的撓度、底板線型控制一直是懸澆工藝中的難點(diǎn)。本次掛籃設(shè)計(jì)對(duì)前后上下橫桁、吊帶 節(jié)點(diǎn)的伸長、主桁彈變的疊加均作了計(jì)算,最后取值為1.5cm。澆筑過程中定時(shí)觀察,根據(jù)設(shè)計(jì)單位提供每節(jié)段預(yù)拱度及時(shí)調(diào)整底板標(biāo)高,最后測(cè)得主桁前端平均彈性變形為12cm,非 彈性變形為0.5cm,與計(jì)算基本相符。在塊件張拉前后,實(shí)測(cè)塊件標(biāo)高,結(jié)果表明懸澆束的張拉對(duì)箱梁的起拱極小,適當(dāng)減小預(yù)拱度值進(jìn)行下一塊件的施工。全橋懸澆結(jié)束后,梁段底 表面平整、光潔,而且底板的線型曲率圓滑流暢,效果很好。