推進(jìn)節(jié)能降耗,給爐體“穿衣戴帽”。按照董事長(zhǎng)于洪的指導(dǎo)意見(jiàn),葫蘆島有色鉛鋅冶煉廠立足內(nèi)部,對(duì)鉛鋅鼓風(fēng)爐爐喉和爐身整體進(jìn)行改造。崗位員工利用角鐵、鐵條、鋁板等材料,搶抓生產(chǎn)空閑時(shí)間,精準(zhǔn)測(cè)量、設(shè)計(jì)、制作可拆卸大小保溫門144個(gè),并對(duì)爐身牛角及邊框進(jìn)行了粉刷,既給爐身增加了保溫層,又起到了美化環(huán)境的作用。通過(guò)實(shí)施保溫改造,改變了以往在計(jì)劃休風(fēng)中鉛鋅鼓風(fēng)爐爐底爆破打爐結(jié)的方式,創(chuàng)新采用爐結(jié)機(jī)清除,實(shí)現(xiàn)了清掃作業(yè)更加安全高效。
為深入推進(jìn)清潔生產(chǎn),今年2月初,葫蘆島有色對(duì)鉛鋅鼓風(fēng)爐爐頂加料收塵系統(tǒng)進(jìn)行改造。干部員工立足內(nèi)部,緊密配合,歷時(shí)近一個(gè)月,自行設(shè)計(jì)制作收塵罩,完成了收塵罩運(yùn)行軌道測(cè)量、制作及自動(dòng)化程序的安裝和爐頂樓體改造等任務(wù)。經(jīng)二十余天的生產(chǎn)實(shí)踐,取得了非常良好的效果。改造前,在加料過(guò)程中,鉛鋅等有價(jià)物料隨著煙塵飛揚(yáng)損失,影響了操作環(huán)境和崗位員工身心健康。改造后,吊車將料盅吊入爐頂加料口,隨著自動(dòng)化程序的啟動(dòng),兩側(cè)的加料蓋如方箱般迅速合攏,煙塵收集在“方箱”內(nèi)部,每次加料作業(yè)中的大部分煙塵都能夠集中回收,極大地避免了物料損失。
為進(jìn)一步降低天然氣使用量,葫蘆島有色鉛鋅冶煉廠對(duì)精餾塔裸露燃燒點(diǎn)進(jìn)行苫蓋,砌筑小型燃燒室,使精鋅單耗天然氣對(duì)比計(jì)劃下降了30立方米/噸鋅;在原有保溫基礎(chǔ)上,對(duì)熔化爐、回流塔進(jìn)行了二次保溫,改造后的外墻溫度對(duì)比保溫前下降近80℃,燃燒室瞬時(shí)流量下降了8m3——10m3/小時(shí)。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,精餾作業(yè)區(qū)天然氣平均日消耗量對(duì)比保溫前減少近500m3日積月累節(jié)約了一筆可觀的成本費(fèi)用支出。
改造后的鉛鋅密閉鼓風(fēng)爐系統(tǒng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境干凈整潔、噪音小,在不斷提高生產(chǎn)水平的同時(shí),極大促進(jìn)了崗位員工的身心健康,形成了生產(chǎn)發(fā)展的良性循環(huán)。
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