產(chǎn)品詳情
鐵床作為一種廢水處理裝置,目前無論從理論上還是從實踐上來講,都有待進一步完善和改進。在實際運行中,常會出現(xiàn)填料鈍化、板結(jié)以及出水“返色”等現(xiàn)象,這是在實際工程中必須妥善解決的問題。
1)關于填料鈍化問題
鐵床經(jīng)過一段時間的運行后,填料表面會形成鈍化膜,廢水中的懸浮顆粒也會部分沉積在填料表面上,這樣就阻隔了填料與廢水的有效接觸,導致鐵床處理效果降低。鐵床的運行周期應通過實際運行確定,一般為20 d左右,浸洗活化時間可采用2-3 h。
2)關于填料板結(jié)問題
鐵床填料的板結(jié)除了導致鐵床內(nèi)部廢水流態(tài)惡化致使處理效果降低外,還會使填料更換的難度大大增加。
通過在鐵床填料中加入適當?shù)妮o料可以有效避免填料出現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象,同時也有利于氣、液、固硯相充分接觸,提高處理效果。輔料可選用X50聚乙烯多面空心球。
采用流化床裝置也能較好地解決鐵床填料的板結(jié)問題。但高的投資費用、運行費用及操作管理要求使此種裝置的應用受到一定限制。
鐵碳內(nèi)電解柱運行一段時間后,鐵屑易結(jié)塊,出現(xiàn)溝流等現(xiàn)象,大大影響了處理效果。目前吳全義等采用鐵屑高頻結(jié)孔技術可有效防止鐵屑結(jié)塊現(xiàn)象的發(fā)生,但此技術有待進一步的研究和完善。
采用鐵、炭流化床反應器對染料廢水進行預處理,克服了固定床鐵炭反應器表面易鈍化、填料易結(jié)塊及運行效果隨運行時間的延長而逐步降低的不足。
在對反應器內(nèi)部結(jié)構(gòu)作適當調(diào)整后,可以方便地將傳統(tǒng)的固定床工藝改造為流化床工藝。這樣,不僅可提高預處理效果,而且大大方便了設施操作和運行管理。
3)關于鐵床出水“返色”問題
一些染料廢水經(jīng)鐵床脫色后,在較短時間內(nèi)出現(xiàn)顏色逐漸加深的現(xiàn)象。關于這種“返色”現(xiàn)象的原因,普遍認同的觀點是:鐵床填料和廢水反應,破壞了染料分子的發(fā)色或助色基團,但染料分子只是轉(zhuǎn)變成了無色的小分子有機物,仍舊存在于廢水中,這些小分子有機物具有一定的逆反應趨勢。但通過實驗作者發(fā)現(xiàn),對于一些類型的染料廢水,當中和沉降pH值為8-8 . 5時,這種“返色”現(xiàn)象除表現(xiàn)在廢水顏色逐漸加深外,廢水還會逐漸變渾濁,較長時間靜置后,會出現(xiàn)少量較深顏色的沉淀物。經(jīng)分析,此為Fe (OH)3沉淀。這種現(xiàn)象很容易解釋:Fe2+被氧化成了Fe3+,而它們的水解產(chǎn)物Fe(OH )2和Fe(OH ) 3的溶度積常數(shù)相差1021倍以上。
基于以上分析,作者認為,Fe2+末完全去除會在一定程度上加劇這種“返色”現(xiàn)象。因此,解決鐵床出水“返色”問題,除應考慮在后續(xù)處理工藝中徹底脫除發(fā)色母體外,還應在中和沉降時調(diào)節(jié)pH值至9以上,使Fe2+完全沉淀或加人適當?shù)难趸瘎?span>(如O2、H2O2和O3等)使Fe2+迅速被氧化成Fe3+后以Fe (0H)3膠體形式析出。
4)鐵碳法通常是在酸性條件下進行的,但酸性條件下,溶出的鐵屑量大,加堿中和時產(chǎn)生的沉淀物多,增加了脫水工序的負擔,而且廢渣的處理也成了問題。目前一般將廢渣送至煉鐵廠處置或摻合制作建筑材料。
微電解填料注意事項:
1、微電解填料在使用前注意防水防腐蝕,運行一旦通水后應始終有水進行保護,不可長時間曝露在空氣中,以免在空氣中被氧化,影響使用;
2、微電解系統(tǒng)運行過程中應注意合適的曝氣量,不可長時間反復曝氣;
3、微電解系統(tǒng)不可長時間在堿性條件下運行;
4、其它注意事項可據(jù)微電解反應基礎原理。油脂類廢水必須先隔油。
1、靜態(tài)微電解試驗:
所需器材:1L燒杯、曝氣裝置、微電解填料、酸、堿、檢測儀器;
將需進行處理的廢水調(diào)節(jié)PH值至2-4(可分別試驗);在1L燒杯中加入大約1L填料,燒杯底部放置一曝氣頭以做曝氣裝置;將廢水倒入燒杯中剛好沒過填料,打開曝氣機進行曝氣;氣水比建議控制在3:1以內(nèi)(注:水面表現(xiàn)沸騰即可);
時間的調(diào)整:該試驗可分別在30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘等幾個時間段進行試驗;
反應結(jié)束后,把廢水倒入另一容器中,用氫氧化鈉或氫氧化鈣調(diào)節(jié)PH值至8-9之間進行沉淀,靜置一段時間取上清液進行檢測各種數(shù)據(jù);