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一起重錘蝶閥操作機(jī)構(gòu)事故原因分析及處理

     白鶴水電站系引水式發(fā)電廠,電站裝機(jī)容量2×12.5 MW。機(jī)組進(jìn)水口蝴蝶閥為重錘式蝶閥,蝶閥采用雙平板、雙偏心、雙重錘、臥室、單接力器結(jié)構(gòu)。閥門全開阻力系數(shù)為0.09。閥體采用雙層殼體形式,以保證閥體的剛性。

     蝶閥啟閉方式:液壓操作開啟;由重錘或由重錘和動水力矩聯(lián)合作用關(guān)閉。

    1 事故發(fā)生經(jīng)過

     2002-02-07 T 09:10,運(yùn)行人員接到地調(diào)開1臺機(jī)的命令,運(yùn)行人員09:11開2號機(jī),09:12并網(wǎng),負(fù)荷帶至10 MW左右時,聽到一聲巨響,發(fā)生蝶閥事故,蝶閥接力器與蝶閥操作力臂的聯(lián)接銷彎曲脫落,蝶閥在重錘和動水力矩聯(lián)合作用下快速關(guān)閉,產(chǎn)生直接水錘,導(dǎo)致蝶閥與壓力鋼管法蘭聯(lián)結(jié)螺栓松動,密封翻出,噴水。噴水迅速淹過水輪機(jī)層,直至發(fā)電機(jī)下機(jī)架水位才得以控制,造成水淹廠房。

    2 設(shè)備損壞情況

     事故后,檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)組蝶閥關(guān)閉,蝶閥接力器操作桿與重錘臂聯(lián)接銷彎曲脫開,加厚附板焊接處開焊、撕開,銷的止退板螺栓拔出,銷彎曲、變形,重錘臂嚴(yán)重?cái)U(kuò)展變形,落在接力器的上蓋上,接力器操作桿處于全開位置下92 mm處,機(jī)組2只剪斷銷剪斷,導(dǎo)水機(jī)構(gòu)斷面有編織袋異物進(jìn)入。

     經(jīng)檢查蝶閥受損嚴(yán)重,引水遂洞未受到損害,2 臺水輪機(jī)及輔助設(shè)備被淹,發(fā)電機(jī)及輔助設(shè)備等其它設(shè)備完好。

    3 事故原因分析

    3.1 蝶閥誤關(guān)原因分析

     (1) 事故發(fā)生前,該電站曾經(jīng)發(fā)生多次蝶閥鎖錠誤脫扣,每次動作都是在機(jī)組帶負(fù)荷至10 MW左右又遇導(dǎo)水機(jī)構(gòu)剪斷銷剪斷的情況下發(fā)生。

     從蝶閥鎖錠裝置電氣回路著手,經(jīng)過大量的檢查試驗(yàn)工作,均未發(fā)現(xiàn)異常。分析導(dǎo)水機(jī)構(gòu)剪斷銷剪斷,應(yīng)與脫扣無直接關(guān)聯(lián),但由此造成的水力不平衡導(dǎo)致機(jī)組及引水鋼管的振動增大;同時檢查蝶閥機(jī)械鎖扣鐵芯時,有時動作后發(fā)卡不能回落到位(從外部難以發(fā)現(xiàn)),加上設(shè)計(jì)的蝶閥重錘臂機(jī)械鎖扣與鎖錠裝置接觸面小,遇到機(jī)組的振動,機(jī)械鎖扣功能鎖錠裝置便容易發(fā)生誤脫扣,這是本次事故的前提條件。

     (2) 本次事故在重錘機(jī)械鎖扣誤脫扣的前提下,又由于接力器操作桿與重錘臂聯(lián)接銷被頂脫開,導(dǎo)致蝶閥不經(jīng)接力器的緩沖發(fā)生非正常動水快速關(guān)閉,大的沖擊力造成蝶閥法蘭失效。這是本次事故發(fā)生的重要原因。而蝶閥接力器操作桿與重錘臂聯(lián)接銷被頂脫開的原因是問題的關(guān)鍵。

    3.2 聯(lián)接銷被頂脫開原因

     (1) 在以往的蝶閥關(guān)閉過程中,蝶閥操作力臂在關(guān)閉的開始階段,經(jīng)常發(fā)生與關(guān)閉方向相反的運(yùn)動,往復(fù)幾次后才順利關(guān)閉。根據(jù)上述現(xiàn)象,認(rèn)為主要原因是接力器油缸內(nèi)存在一定量的空氣,空氣的可壓縮性造成在關(guān)閉過程中的往復(fù)運(yùn)動,產(chǎn)生對聯(lián)接銷往復(fù)沖擊;同時機(jī)組所帶負(fù)荷又較大,水流流速大,動水力較大。此時聯(lián)接銷受到一個大的沖擊力。

     (2) 從聯(lián)接銷的固定方式情況看,聯(lián)接銷為一端固定,一端自由,自由端僅靠薄的止退板止退。由于止退板強(qiáng)度不夠,聯(lián)接銷被頂出,導(dǎo)致事故的發(fā)生。在1號機(jī)的蝶閥試驗(yàn)結(jié)果表明聯(lián)接銷強(qiáng)度不足,聯(lián)接銷以及操作力臂的機(jī)構(gòu)、剛度等不能滿足電站安全生產(chǎn)的要求。

     (3) 在長期的運(yùn)行過程中,蝶閥多次動水關(guān)閉,可能存在著聯(lián)接銷的疲勞問題。

     綜上分析,由于蝶閥的機(jī)械鎖扣發(fā)卡不到位,又因機(jī)組的振動,導(dǎo)致蝶閥鎖錠裝置脫扣是本次事故的前提條件;蝶閥接力器操作桿與重錘臂聯(lián)接銷被頂脫開是本次事故的直接原因。而蝶閥的聯(lián)接銷以及操作力臂的結(jié)構(gòu)、剛度等不足、接力器油腔內(nèi)存在空氣造成了聯(lián)接銷被頂脫開。

    4 防范措施及改進(jìn)意見

     (1) 由于蝶閥控制回路的安裝位置低,環(huán)境潮濕,線圈、導(dǎo)線均為通用產(chǎn)品,無特殊防潮防水措施,因此對鎖錠裝置的電磁回路進(jìn)行以下改進(jìn):

     ① 在脫扣電磁線圈的兩端串入接觸器的輔助接點(diǎn),防止因直流接地和潮濕等因素引發(fā)誤脫扣;

     ② 在脫扣電磁線圈并入一路動作監(jiān)視繼電器,以區(qū)分誤脫扣的原因;

     ③ 行程接點(diǎn)采用了防水型。

     (2) 在接力器油缸蓋上加裝放氣閥,以消除油缸中的空氣。

     (3) 對蝶閥重錘臂和聯(lián)接銷的結(jié)構(gòu)及固定方式進(jìn)行完善和改進(jìn):加大聯(lián)接銷的直徑;在聯(lián)接銷自由端改為加鎖錠螺母止退;重錘臂加橫向筋板,增加其橫向穩(wěn)定性;同時對蝶閥重錘臂和聯(lián)接銷的剛度和強(qiáng)度進(jìn)行復(fù)核,滿足電站安全運(yùn)行的要求。

     (4) 將重錘重心外移350 mm,增加楔形股頭與重錘臂鉤頭之間的接觸力和穩(wěn)定性;消除鐵芯發(fā)卡,提高鎖扣裝置的可靠性。

     (5) 運(yùn)行中加強(qiáng)對蝶閥操作機(jī)構(gòu)的聯(lián)結(jié)銷、鎖扣裝置的檢查。

     一年多運(yùn)行證明,改進(jìn)后蝶閥運(yùn)行正常,達(dá)到預(yù)期效果,大大地提高了蝶閥的安全可靠性。

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